水泥生产,生料磨入磨溜槽故障多,如何改进
已有 157 次阅读 2019-02-13 14:21改进方法:废除三道锁风阀,减小入磨溜槽角度,改机械锁风为物料自然堆积锁风。由于入磨胶带输送机下料口与磨机入料口间有足够空间,因此根据现场实际情况加装一个高度为4300mm、长和宽各为1700mm的入料缓冲仓,使入磨溜槽角度减至51°,且采用阶梯设计并利用水泥磨淘汰衬板镶砌在溜槽内部,既放缓了溜槽内部物料流动速度,同时又保证物料能够沿溜槽底部进入磨机,减少了溜槽上部的磨损。缓冲仓内加装的挡料隔板用10号槽钢进行支撑,同时10号槽钢对缓冲仓起到肋筋作用,防止缓冲仓变形隔板共设置5层,隔板1(最上端)端部与自然堆积物料间留有90mm缝隙,物料脱离胶带输送机后,在惯性的作用下大块物料落料点相对靠前,这样隔板1不但有缓冲物料冲击,同时缩小了过风面积。隔板2~4(从上部依次向下)与自然堆积物料间的缝隙分别是110mm、115mm和120mm。隔板5预留缝隙为125mm,主要是为了控制过流面积。
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